高压变频器转速突然下降到10r/min
发布时间:2015/7/22 19:42:04 访问次数:1517
故障现象:某厂MAX111BCPE高压聚乙烯生产线,用一台2800kVA高压变频器驱动一台1400kW电动机,用于挤压机。
工作中转速突然从正常运行速度900r/min降到变频器设定的最低转速lOr/min。变频器控制面板没有任何故障指示。调节现场“速度设定”,电动机转速没有变化,将速度设定转到控制柜控制,用控制柜上的“速度设定”调节电动机转速,电动机转速依然不变。
故障分析:打开变频器柜门检查,变频器运行信号正常,再仔细检查,发现运行测速板A通道指示好未亮。A通道指示灯未亮,说明电动机上的速度编码器A通道信号不正常。
停掉变频器,将编码器从电动机上拆下,该编码器型号为14. 14401/1024,工作电压为11—30V。用示波器对编码器进行波形检查,发现编码器A通道波形异常,幅值只有10V左右,A通道波形与B通道波形在相位上相差1800(即反相)。编码器工作电压为24V,波形正常幅值应为24V左右,正常波形如图7-11所示,A通道波形与B通道波形相位相差900。因此,初步判断是编码器损坏,导致变频器速度闭环控制无法正常工作,只能维持在设定的
最低转速上运行。
故障排除:更换一只新的旋转编码器,故障排除。
结论:该变频器是工作在闭环控制状态,闭环控制需要两个信号,一个是目标信号;一个是反馈信号。反馈信号和目标信号在变频器内部进行比较,比较产生的差值信号对变频器的输出频率进行调整,使电动机的转速回到目标信号给定的速度上运行。当反馈信号大于目标信号,变频器降速;当反馈信号小于目标信号,变频器升速;当反馈信号等于目标信号,变频器恒速运行。
当编码器损坏,根据损坏的原因不同,变频器会有不同的故障现象,有的变频器会出现飞车,有的出现过电流,该变频器是速度降到最低。
该例给我们这样一个提示:当闭环控制出现过电流、速度不正常现象,要查一下反馈环节是否有问题。
故障现象:某厂MAX111BCPE高压聚乙烯生产线,用一台2800kVA高压变频器驱动一台1400kW电动机,用于挤压机。
工作中转速突然从正常运行速度900r/min降到变频器设定的最低转速lOr/min。变频器控制面板没有任何故障指示。调节现场“速度设定”,电动机转速没有变化,将速度设定转到控制柜控制,用控制柜上的“速度设定”调节电动机转速,电动机转速依然不变。
故障分析:打开变频器柜门检查,变频器运行信号正常,再仔细检查,发现运行测速板A通道指示好未亮。A通道指示灯未亮,说明电动机上的速度编码器A通道信号不正常。
停掉变频器,将编码器从电动机上拆下,该编码器型号为14. 14401/1024,工作电压为11—30V。用示波器对编码器进行波形检查,发现编码器A通道波形异常,幅值只有10V左右,A通道波形与B通道波形在相位上相差1800(即反相)。编码器工作电压为24V,波形正常幅值应为24V左右,正常波形如图7-11所示,A通道波形与B通道波形相位相差900。因此,初步判断是编码器损坏,导致变频器速度闭环控制无法正常工作,只能维持在设定的
最低转速上运行。
故障排除:更换一只新的旋转编码器,故障排除。
结论:该变频器是工作在闭环控制状态,闭环控制需要两个信号,一个是目标信号;一个是反馈信号。反馈信号和目标信号在变频器内部进行比较,比较产生的差值信号对变频器的输出频率进行调整,使电动机的转速回到目标信号给定的速度上运行。当反馈信号大于目标信号,变频器降速;当反馈信号小于目标信号,变频器升速;当反馈信号等于目标信号,变频器恒速运行。
当编码器损坏,根据损坏的原因不同,变频器会有不同的故障现象,有的变频器会出现飞车,有的出现过电流,该变频器是速度降到最低。
该例给我们这样一个提示:当闭环控制出现过电流、速度不正常现象,要查一下反馈环节是否有问题。
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