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PLC和步进电机在梳理机改造中的应用

发布时间:2008/6/5 0:00:00 访问次数:501

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1 引言

  本机是将兔毛原料未经改性处理,直接进行开松、梳理,制成一定支数的毛条,具备抱合力大和加有真捻等特点,并由纺纱机(fnt-28型兔毛纺纱机,专利号:9424n73-4)纺制成各种规格支数的细纱。本机是国家发明专利产品(专利号:93106597-6),"八五"国家星火项目,同时又被国家科委列为"九五"
目。全机结构示意图如图1所示。

  图1 梳理机结构示意图

  本机电气部分采用继电器控制系统,动力驱动由三相异步电动机来完成。该控制系统有三点不足:

  (1) 继电器线路接线复杂,功能单一。 继电器接触控制系统的逻辑部分由许多继电器;按某一固定形式连接而成,若工艺流程发生改变,则需要改变继电器控制系统的接线,才能满足新的工艺流程要求。工人实际操作和维修复杂,易出故障;

  (2) 可靠性不高,控制精度不够,这就势必影响了出条支数、出条定重;

  (3) 继电器控制柜的体积大,占用了较大的生产空间,影响了工人的操作。

  因此有必要对本机的控制系统进行改造。近年来,随着

科学技术的飞速发展,步进、伺服电机的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。

  2 控制方案的确定

  由于步进电机可直接用数字信号控制,无需反馈可开环工作,无累积定位误差,控制精度高,因此被广泛用于数字控制系统和计算机控制系统。而可编程序控制器(plc)是一种适于工业现场控制的,由单片计算机(cpu)、外围大规模集成电路(lsi)、系统软件及i/0接口等构成的新型控制器,用户通过软件设计,可实现以往难以实现的各种复杂逻辑控制。与通用pc机或单片机构成的系统相比,plc具有可靠、抗扰能力强、编程简单等优点,已成为替代传统继电接触器控制线路的升级换代产品。因此,本系统采用可编程控制器(plc) 为控制核心,步进电动机为执行元件、红外光电传感器为检测元件的新型系统,实现了兔毛梳理机的计算机数字控制。其组成原理如图2所示:

  图2 控制系统原理图

  3 控制系统的实现

  3.1 系统组成

  plc选用日本松下fp0 plc,共8点输入(x0~x7),8点输出(y0~y7),主要控制主电机motor1和毛斗步进电机motor2的工作状态和转速;步进电机选用两相混合步进电动机,步距角1.8°/step,用于驱动主机和毛斗;步进电机驱动器选用dmd402,电源电压dc14v~40v,其作用是根据plc的控制指令对电机实现脉冲和方向控制。

  3.2 系统工作原理

  fp0系列plc除具有一般逻辑控制与运算功能外,还具有高速计数输入(最大10khz)、pls脉冲直接输出、spd位置控制、pwm脉冲输出等特殊处理功能,用于步进电机的速度控制或位置按制十分方便。

  在图3所示系统中:plc输出口y0、y1以脉冲速率方式输入步进电机驱动器的pulse input端,控制梳理机主电机和毛斗电机转速和位移。plc输出口y2、y3以方向信号输入到驱动器directional input端,控制梳理机电机的转向。输出点y4、y5是步进电机复位信号rst,每次开机对步进电机驱动器清零。plc输入点x0以梳理机喂入量斗处的红外传感器作为输入信号,可调节喂入量斗的喂毛量。x1、x2作为步进电机的启动信号,x3作为步进电机复位信号。x4以为位置传感器作为输入信号,检测梳理机是否复位。可以利用当需要手动操作时,可通过plc的手动输入信号x5、x6,以点动方式按制电机的正转或反转。控制关系为:x5=on,电机正转;x6=on,电机反转。

  图3 梳理机控制工作原理图

  4 控制系统软件设计

  图4是根据前述梳理机的电气控制原理,结合plc的程序设计方法和生产工艺要求,设计的控制软件程序流程图。

  图4 梳理机运行程序图

  利用fp0 plc提供的高速脉冲处理指令、逻辑控制指令、算数运算指令及一些特殊功能指令,可较方便的实现对步进电机的升/降速、恒速及正/反转的运行控

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1 引言

  本机是将兔毛原料未经改性处理,直接进行开松、梳理,制成一定支数的毛条,具备抱合力大和加有真捻等特点,并由纺纱机(fnt-28型兔毛纺纱机,专利号:9424n73-4)纺制成各种规格支数的细纱。本机是国家发明专利产品(专利号:93106597-6),"八五"国家星火项目,同时又被国家科委列为"九五"
目。全机结构示意图如图1所示。

  图1 梳理机结构示意图

  本机电气部分采用继电器控制系统,动力驱动由三相异步电动机来完成。该控制系统有三点不足:

  (1) 继电器线路接线复杂,功能单一。 继电器接触控制系统的逻辑部分由许多继电器;按某一固定形式连接而成,若工艺流程发生改变,则需要改变继电器控制系统的接线,才能满足新的工艺流程要求。工人实际操作和维修复杂,易出故障;

  (2) 可靠性不高,控制精度不够,这就势必影响了出条支数、出条定重;

  (3) 继电器控制柜的体积大,占用了较大的生产空间,影响了工人的操作。

  因此有必要对本机的控制系统进行改造。近年来,随着

科学技术的飞速发展,步进、伺服电机的应用越来越广泛,其功能多样性和产品可靠性日臻完善,正在逐步取代原来的普通电机。而且随着可编程控制器技术的日益成熟,将二者完整地结合起来,完成对各种复杂运动的自动控制,实行机电一体化,正在成为一种趋势。

  2 控制方案的确定

  由于步进电机可直接用数字信号控制,无需反馈可开环工作,无累积定位误差,控制精度高,因此被广泛用于数字控制系统和计算机控制系统。而可编程序控制器(plc)是一种适于工业现场控制的,由单片计算机(cpu)、外围大规模集成电路(lsi)、系统软件及i/0接口等构成的新型控制器,用户通过软件设计,可实现以往难以实现的各种复杂逻辑控制。与通用pc机或单片机构成的系统相比,plc具有可靠、抗扰能力强、编程简单等优点,已成为替代传统继电接触器控制线路的升级换代产品。因此,本系统采用可编程控制器(plc) 为控制核心,步进电动机为执行元件、红外光电传感器为检测元件的新型系统,实现了兔毛梳理机的计算机数字控制。其组成原理如图2所示:

  图2 控制系统原理图

  3 控制系统的实现

  3.1 系统组成

  plc选用日本松下fp0 plc,共8点输入(x0~x7),8点输出(y0~y7),主要控制主电机motor1和毛斗步进电机motor2的工作状态和转速;步进电机选用两相混合步进电动机,步距角1.8°/step,用于驱动主机和毛斗;步进电机驱动器选用dmd402,电源电压dc14v~40v,其作用是根据plc的控制指令对电机实现脉冲和方向控制。

  3.2 系统工作原理

  fp0系列plc除具有一般逻辑控制与运算功能外,还具有高速计数输入(最大10khz)、pls脉冲直接输出、spd位置控制、pwm脉冲输出等特殊处理功能,用于步进电机的速度控制或位置按制十分方便。

  在图3所示系统中:plc输出口y0、y1以脉冲速率方式输入步进电机驱动器的pulse input端,控制梳理机主电机和毛斗电机转速和位移。plc输出口y2、y3以方向信号输入到驱动器directional input端,控制梳理机电机的转向。输出点y4、y5是步进电机复位信号rst,每次开机对步进电机驱动器清零。plc输入点x0以梳理机喂入量斗处的红外传感器作为输入信号,可调节喂入量斗的喂毛量。x1、x2作为步进电机的启动信号,x3作为步进电机复位信号。x4以为位置传感器作为输入信号,检测梳理机是否复位。可以利用当需要手动操作时,可通过plc的手动输入信号x5、x6,以点动方式按制电机的正转或反转。控制关系为:x5=on,电机正转;x6=on,电机反转。

  图3 梳理机控制工作原理图

  4 控制系统软件设计

  图4是根据前述梳理机的电气控制原理,结合plc的程序设计方法和生产工艺要求,设计的控制软件程序流程图。

  图4 梳理机运行程序图

  利用fp0 plc提供的高速脉冲处理指令、逻辑控制指令、算数运算指令及一些特殊功能指令,可较方便的实现对步进电机的升/降速、恒速及正/反转的运行控

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