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汽轮机主要问题分析及处理

发布时间:2008/6/5 0:00:00 访问次数:523

汽轮机主要问题分析及处理
作者:李彬

  摘 要:在四川华电宜宾电厂1×100mw循环流化床工程汽轮机 调 试过程中,出现了一系列因安装、设计、产品等原因而造成的影响机组启动、运行的问题。 在一个机组调试中集中出现如此之多的设计、设备、安装问题是比较罕见的。作为该机组汽 轮机专业调试的组织者和参与者,对该工程汽轮机主要问题的分析及处理进行了探讨,为其 它类似机组的调试、运行提供借鉴。
    关键词:汽轮机;调整试验;存在问题;分析处理
  
    四川华电宜宾电厂1×100 mw循环流化床工程汽机选用北京汽轮电机有限责任公司制造的n10 0-8.83/535型高温高压、双缸、双排汽、冲动、冷凝式汽轮机,配套qfs-100-2型双水内 冷发电机和东方锅炉厂制造的dg410/98循环流化床锅炉。机组采用max1000dna dcs分散控制 系统和新华deh电液调节控制系统共同控制。该工程由四川电力设计咨询有限责任公司设计 ,四川电力建设二、三公司负责安装,四川电力调整试验所负责机组整套启动调试。
  
  1机组整套启动调试过程中主要问题的处理及建议
    机组从2003年12月21日22:33首次启动到2004年01月10日17:42第九次启动并完成72 h试运 移交生产,期间遇到了诸如轴封汽源、安全油压偏低、低压加热器疏水不畅等问题。
  1.1机组轴封汽源问题
    机组汽封汽源设计院只设计由汽平衡母管供汽,这就使得在冷态启动时只有除氧器先起压 才能提供轴封供汽,因除氧器起压所花费的时间较长,且需要大量的加热汽源,这样使得机 组冷态启动的时间加长,并且热经济性很差。机组于2003年12月21日22:33首次启动时因除 氧器不能提供足够的轴封供汽而导致汽轮机停机。在调试人员建议下安装了一条从辅助蒸汽 联箱至汽封供汽的管道,安装、改造的成本很低,却使得机组轴封供汽的可靠性及安全性大 大提高,并且缩短了机组启动时间,有利于机组快速、安全的启动。
  1.2高压加热器注水问题
    因设计原因,导致高压加热器联成阀没有安装注水管道及阀门,高压加热器系统无法注水, 高压加热器联成阀不 能投入,在加装了注水管道及注水阀门后,注水时发现在给水压力达8.0 mpa时高压加热器 联成阀 仍不能正常顶起,解体联成阀发现活塞通流孔为ø2偏小,如此小的通流量导致长流水不能 完全泄掉而积压。将联成阀活塞上通流孔扩为ø3.5,并将控制水长流水节流孔由ø3缩小为ø 1后,高压加热器联成阀在4.0~5.0 mpa及能正常顶起,解决了这一问题。
  1.3轴封管路疏水
    新蒸汽至前汽封一次漏汽室管路很长,且高低落差较大,但设计没有疏水,通汽时会导致管 路振动和蒸汽带水,根据调试人员的建议加装了这一管路,解决了这一问题。
  1.4凝结水和除盐水互串
    机组内冷水箱补水和真空泵汽水分离器补水由凝结水和除盐水来,二者相互通过阀门隔离, 由于设计不合理,在用除盐水补水时不能隔断凝结水,因凝结水压力高会导致凝结水串入除 盐水管路,当凝结水水质不合格时会影响除盐水水质,对整个机组造成危害,在对管路进行 改动后解决了这一问题。
  1.5射油器错装
    在首次启动高压油泵时发现主油泵入口压力达0.5mpa明显不正常,检查射油器后发现1、2 号射油器装反,与安装图纸不符,重新安装后主油泵入口压力恢复正常。
  1.6汽轮机安全油压偏低
    汽轮机挂闸过程中发现安全油压偏低,只有1.5mpa左右,导致不能正常挂闸,分析怀疑为 启 动阀上两个ø6节流孔太小,导致安全油压不能正常建立,在将其中一个孔扩为ø7后安全油 压提高至2.0mpa,机组能够正常挂闸,恢复正常。
  1.7发电机断水保护
    因北重配套的内冷水流量计不能做为断水保护开关,因此在整个试运行期间只将内冷水压力 做为发电机断水保护信号。鉴于发电机断水保护是机组的重要保护装置,没有流量开关的情 况下机组运行存在很大的潜在危害,因此建议尽快购置可靠的内冷水流量开关,确保机 组长期安全运行。
  1.81、2号危急遮断器
    在完成机组首次启动和并网带负荷后,进行了机组机械超速试验,1号飞锤能够动作,但第 三次超速试验时发现1号错油门的油门盖已断裂脱落,更换后1号飞锤能处于警戒状态并正常 击出,而2号飞锤经过十多次试验飞锤均未动作,对2号错油门解体检查。发现下列问题:
    1) 2号飞锤滑阀与座套之间的间隙达180μm,远高于正常的100μm,复位油孔为ø3 mm, 经计算其流通面积远小于滑阀与座套之间的泄流面积,导致机组掉闸后安全油压不能完全泄 掉,机组无法掉闸,且部件较粗糙。
    2) 在挂闸后复位油压仍有0.08 mpa左右,不能到零。
    3) 飞环弹簧经多次装配已变形变软,使飞环在挂闸时不能正确到位,或到位后因拉力不够 松动造

汽轮机主要问题分析及处理
作者:李彬

  摘 要:在四川华电宜宾电厂1×100mw循环流化床工程汽轮机 调 试过程中,出现了一系列因安装、设计、产品等原因而造成的影响机组启动、运行的问题。 在一个机组调试中集中出现如此之多的设计、设备、安装问题是比较罕见的。作为该机组汽 轮机专业调试的组织者和参与者,对该工程汽轮机主要问题的分析及处理进行了探讨,为其 它类似机组的调试、运行提供借鉴。
    关键词:汽轮机;调整试验;存在问题;分析处理
  
    四川华电宜宾电厂1×100 mw循环流化床工程汽机选用北京汽轮电机有限责任公司制造的n10 0-8.83/535型高温高压、双缸、双排汽、冲动、冷凝式汽轮机,配套qfs-100-2型双水内 冷发电机和东方锅炉厂制造的dg410/98循环流化床锅炉。机组采用max1000dna dcs分散控制 系统和新华deh电液调节控制系统共同控制。该工程由四川电力设计咨询有限责任公司设计 ,四川电力建设二、三公司负责安装,四川电力调整试验所负责机组整套启动调试。
  
  1机组整套启动调试过程中主要问题的处理及建议
    机组从2003年12月21日22:33首次启动到2004年01月10日17:42第九次启动并完成72 h试运 移交生产,期间遇到了诸如轴封汽源、安全油压偏低、低压加热器疏水不畅等问题。
  1.1机组轴封汽源问题
    机组汽封汽源设计院只设计由汽平衡母管供汽,这就使得在冷态启动时只有除氧器先起压 才能提供轴封供汽,因除氧器起压所花费的时间较长,且需要大量的加热汽源,这样使得机 组冷态启动的时间加长,并且热经济性很差。机组于2003年12月21日22:33首次启动时因除 氧器不能提供足够的轴封供汽而导致汽轮机停机。在调试人员建议下安装了一条从辅助蒸汽 联箱至汽封供汽的管道,安装、改造的成本很低,却使得机组轴封供汽的可靠性及安全性大 大提高,并且缩短了机组启动时间,有利于机组快速、安全的启动。
  1.2高压加热器注水问题
    因设计原因,导致高压加热器联成阀没有安装注水管道及阀门,高压加热器系统无法注水, 高压加热器联成阀不 能投入,在加装了注水管道及注水阀门后,注水时发现在给水压力达8.0 mpa时高压加热器 联成阀 仍不能正常顶起,解体联成阀发现活塞通流孔为ø2偏小,如此小的通流量导致长流水不能 完全泄掉而积压。将联成阀活塞上通流孔扩为ø3.5,并将控制水长流水节流孔由ø3缩小为ø 1后,高压加热器联成阀在4.0~5.0 mpa及能正常顶起,解决了这一问题。
  1.3轴封管路疏水
    新蒸汽至前汽封一次漏汽室管路很长,且高低落差较大,但设计没有疏水,通汽时会导致管 路振动和蒸汽带水,根据调试人员的建议加装了这一管路,解决了这一问题。
  1.4凝结水和除盐水互串
    机组内冷水箱补水和真空泵汽水分离器补水由凝结水和除盐水来,二者相互通过阀门隔离, 由于设计不合理,在用除盐水补水时不能隔断凝结水,因凝结水压力高会导致凝结水串入除 盐水管路,当凝结水水质不合格时会影响除盐水水质,对整个机组造成危害,在对管路进行 改动后解决了这一问题。
  1.5射油器错装
    在首次启动高压油泵时发现主油泵入口压力达0.5mpa明显不正常,检查射油器后发现1、2 号射油器装反,与安装图纸不符,重新安装后主油泵入口压力恢复正常。
  1.6汽轮机安全油压偏低
    汽轮机挂闸过程中发现安全油压偏低,只有1.5mpa左右,导致不能正常挂闸,分析怀疑为 启 动阀上两个ø6节流孔太小,导致安全油压不能正常建立,在将其中一个孔扩为ø7后安全油 压提高至2.0mpa,机组能够正常挂闸,恢复正常。
  1.7发电机断水保护
    因北重配套的内冷水流量计不能做为断水保护开关,因此在整个试运行期间只将内冷水压力 做为发电机断水保护信号。鉴于发电机断水保护是机组的重要保护装置,没有流量开关的情 况下机组运行存在很大的潜在危害,因此建议尽快购置可靠的内冷水流量开关,确保机 组长期安全运行。
  1.81、2号危急遮断器
    在完成机组首次启动和并网带负荷后,进行了机组机械超速试验,1号飞锤能够动作,但第 三次超速试验时发现1号错油门的油门盖已断裂脱落,更换后1号飞锤能处于警戒状态并正常 击出,而2号飞锤经过十多次试验飞锤均未动作,对2号错油门解体检查。发现下列问题:
    1) 2号飞锤滑阀与座套之间的间隙达180μm,远高于正常的100μm,复位油孔为ø3 mm, 经计算其流通面积远小于滑阀与座套之间的泄流面积,导致机组掉闸后安全油压不能完全泄 掉,机组无法掉闸,且部件较粗糙。
    2) 在挂闸后复位油压仍有0.08 mpa左右,不能到零。
    3) 飞环弹簧经多次装配已变形变软,使飞环在挂闸时不能正确到位,或到位后因拉力不够 松动造

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